傳統(tǒng)長(zhǎng)筒球磨機(jī)筒體軸承的改造及應(yīng)用
河北某礦業(yè)有限公司選礦廠是在民營(yíng)企業(yè)選礦廠的基礎(chǔ)上改擴(kuò)建而成,經(jīng)過(guò)多次改造,形成兩段半閉路破碎篩分,三段兩閉路磨礦,四段磁選的階段磨選工藝流程。磨礦處理能力3000t/d左右,鐵精粉產(chǎn)量1100t/d左右,鐵精粉品位為55%~56%。目前,該公司選礦廠磨礦設(shè)備主要為傳統(tǒng)長(zhǎng)筒球磨機(jī),該球磨機(jī)是水泥行業(yè)常用的滑動(dòng)軸承球磨機(jī)。
其中,軸承的主要功能是支撐球磨機(jī)旋轉(zhuǎn)筒體,降低其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù),并保證其回轉(zhuǎn)精度。滑動(dòng)軸承球磨機(jī)傳動(dòng)阻力大,電耗高,故障率高,維修費(fèi)用高。因此,為降低滑動(dòng)軸承所帶來(lái)的安全隱患,實(shí)現(xiàn)降本增效的目的,需要對(duì)球磨機(jī)的軸承部位進(jìn)行改造,裝配承載量大、且在運(yùn)行中能承受較大沖擊載荷的重載調(diào)心滾子軸承,優(yōu)化傳動(dòng)形式,提高球磨機(jī)效率。
1 傳統(tǒng)長(zhǎng)筒球磨機(jī)存在的問(wèn)題
該公司選礦廠選礦流程中有三段磨選,共使用6臺(tái)球磨機(jī)。一段磨礦使用2臺(tái)MQY2200×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī),二段、三段磨礦均使用2臺(tái)MQY1830×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī)。6臺(tái)球磨機(jī)主軸均為滑動(dòng)軸承,采用巴氏合金澆鑄,已使用多年。由于滑動(dòng)軸承球磨機(jī)本身結(jié)構(gòu)的限制,在使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題:
(1)摩擦系數(shù)大,電耗高。球磨機(jī)總裝機(jī)容量為1740kW,占選礦廠總用電量的58.6%,占該公司總用電量的36.1%。
(2)密封效果差。由于工作環(huán)境較差,礦漿容易進(jìn)入球面瓦內(nèi),造成球面瓦過(guò)度磨損,甚至出現(xiàn)燒瓦現(xiàn)象。
(3)滑動(dòng)軸承采用稀油潤(rùn)滑,用油量大,又由于工作環(huán)境較差,需要頻繁換油,因此用油成本較高。
(4)由于工作環(huán)境較差,球面瓦磨損較快,備件成本高,一旦發(fā)生燒瓦現(xiàn)象,或球面瓦磨損嚴(yán)重,則需要更換球面瓦,而更換球面瓦,需刮研、磨合,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
2 球磨機(jī)軸承改造及應(yīng)用
2.1技改思路
(1)球磨機(jī)是一種大型重載低轉(zhuǎn)速設(shè)備,整個(gè)滾筒及物料的重量都作用于滑動(dòng)軸承上,由于在滾筒滾動(dòng)的過(guò)程中,物料會(huì)在滾筒中上下沖擊,從而對(duì)軸承產(chǎn)生一定的沖擊載荷,使得軸承磨損加劇,導(dǎo)致滑動(dòng)軸承的傳動(dòng)效率降低。
在滑動(dòng)軸承的使用過(guò)程中,容易出現(xiàn)滑動(dòng)軸承失效的現(xiàn)象,其發(fā)生的主要原因有以下3種:
①在軸瓦制造過(guò)程中,易出現(xiàn)軸瓦中含有氣孔、裂紋及砂眼等問(wèn)題;
②安裝不當(dāng);
③潤(rùn)滑不當(dāng)?shù)仍斐傻幕瑒?dòng)軸承磨損加速,影響傳動(dòng)效率。
滑動(dòng)軸承所帶來(lái)的摩擦功耗占磨機(jī)裝機(jī)容量的17%~22%,刮瓦費(fèi)時(shí)繁瑣,日常維護(hù)費(fèi)用高。
(2)球磨機(jī)摩擦力矩是多種因素綜合作用的結(jié)果,其包括滾動(dòng)摩擦、滑動(dòng)摩擦及固體間摩擦和潤(rùn)滑劑的黏性阻力等。由于滾動(dòng)軸承相較于滑動(dòng)軸承接觸面積較小,從而在傳動(dòng)摩擦功耗上僅為滑動(dòng)軸承的九分之一,因此選用滾動(dòng)軸承來(lái)替代滑動(dòng)軸承具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
同時(shí),采用滾動(dòng)軸承替代滑動(dòng)軸承能夠極大地減少滑動(dòng)軸承軸瓦的更換次數(shù),減少球磨機(jī)停機(jī)時(shí)間,從而提高球磨機(jī)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。而且,相較于滑動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承在管理維護(hù)方面更為方便。由于球磨機(jī)是低速重載設(shè)備,在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)筒部分會(huì)由于受熱而引起軸向竄動(dòng)。因此,選用雙列重載調(diào)心滾子軸承能夠滿足球磨機(jī)的需要。
2.2改造方案
球磨機(jī)軸承改造需要對(duì)進(jìn)料端端蓋和進(jìn)料口、出料端端蓋和出料口進(jìn)行改造,以滿足軸承的安裝需要。由于球磨機(jī)的中空軸安裝在進(jìn)料端蓋和出料端蓋上,這就意味著軸承也分別安裝在進(jìn)出料端蓋上,在改造時(shí)需要保持軸承安裝的中心位置不變,將安裝軸承部位設(shè)計(jì)為上差,安裝定位套處設(shè)計(jì)為下差,同時(shí)在進(jìn)出料端蓋空隙處進(jìn)行密封。
具體改造方案分為2步:
一段磨礦球磨機(jī)對(duì)筒體和軸承同時(shí)改造;二段、三段磨礦球磨機(jī)只對(duì)軸承進(jìn)行改造。
2.2.1 MQY2200×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī)
一段磨礦采用MQY2200×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī),改造過(guò)程中,保持電氣控制、拖動(dòng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、設(shè)備基礎(chǔ)等不變,僅對(duì)現(xiàn)有球磨機(jī)筒體和大齒圈進(jìn)行改造。
(1)中空軸法蘭。保持中空軸設(shè)計(jì)不變,將中空軸連接小端蓋改造為筒體法蘭式大端蓋。增加連接法蘭的扭矩承受力,解決原小端蓋連接扭矩承受力不足,連接螺絲頻繁斷裂,漏礦漿,磨損機(jī)體等問(wèn)題。
(2)滾動(dòng)軸承。將滑動(dòng)軸承改造為重載調(diào)心滾子軸承,在新制作筒體法蘭式大端蓋的中空軸上過(guò)盈整體壓制調(diào)心滾子軸承。
(3)軸承座。制作新的軸承座,將球面瓦改造為與重載調(diào)心滾子軸承相配合的外圈結(jié)構(gòu)。其中,傳動(dòng)結(jié)構(gòu)在出料端,所以將出料端軸承座設(shè)計(jì)為定位軸承座;將球磨機(jī)的膨脹間隙設(shè)置在進(jìn)料端。因此,進(jìn)料端軸承座的軸承外圈需設(shè)計(jì)有30mm的活動(dòng)間隙。
(4)滾動(dòng)軸承潤(rùn)滑。重載調(diào)心滾子軸承潤(rùn)滑采用3號(hào)鋰基脂。
(5)滾動(dòng)軸承密封。由于重載調(diào)心滾子軸承采用甘油潤(rùn)滑,軸承在運(yùn)行中溫度不高,因此采用毛氈密封。
2.2.2 MQY1830×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī)
二段、三段磨礦采用MQY1830×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī),改造過(guò)程中,保持電氣控制、拖動(dòng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、設(shè)備基礎(chǔ)等不變,對(duì)現(xiàn)有球磨機(jī)的筒體和大齒圈進(jìn)行改造。
(1)中空軸法蘭。由于MQY1830×8000型長(zhǎng)筒球磨機(jī)的中空軸連接端蓋可承受負(fù)荷扭矩,因此考慮不改動(dòng)中空軸法蘭結(jié)構(gòu)。
(2)滾動(dòng)軸承。將滑動(dòng)軸承改造為重載調(diào)心滾子軸承,滾動(dòng)軸承內(nèi)圈制作為雙面圓環(huán)式漲緊套,由雙頭螺絲兩頭緊固,張緊軸承內(nèi)圈與中空軸的配合。球面瓦改為與滾動(dòng)軸承相配合的軸承外圈結(jié)構(gòu)。
(3)軸承座。制作新軸承座,將球面瓦改為與重載調(diào)心滾子軸承相配合的外圈結(jié)構(gòu)。其中,傳動(dòng)結(jié)構(gòu)在出料端,因此將出料端軸承座設(shè)計(jì)為定位軸承座;將球磨機(jī)的膨脹間隙設(shè)置在進(jìn)料端。因此,進(jìn)料端軸承座的軸承外圈需設(shè)計(jì)有30mm的活動(dòng)間隙。
(4)滾動(dòng)軸承潤(rùn)滑。重載調(diào)心滾子軸承潤(rùn)滑采用3號(hào)鋰基脂。
(5)滾動(dòng)軸承密封。由于重載調(diào)心滾子軸承采用甘油潤(rùn)滑,軸承在運(yùn)行中溫度不高,因此采用毛氈密封。
2.3改造效果
球磨機(jī)軸承改造所需部件由球磨機(jī)制造單位加工制作,工期2個(gè)月,完成后由該公司選礦廠自行安裝,一次性試車成功,正常投入使用。經(jīng)工業(yè)應(yīng)用取得了以下的效果:
(1)提高生產(chǎn)能力,增加企業(yè)效益。一段磨礦球磨機(jī)端蓋改造完成后,其處理能力提高3%左右,每天多處理礦石約75t,多產(chǎn)鐵精粉約30t,增加效益約1.05萬(wàn)元,年增加效益約346萬(wàn)元。
(2)從節(jié)能角度看,改造后,僅一段、三段磨礦4臺(tái)球磨機(jī)每天節(jié)約用電2175kW·h,年節(jié)約用電720000kW·h。
(3)將球磨機(jī)主軸承由老式的滑動(dòng)軸承改造為重載調(diào)心滾子軸承,由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的摩擦系數(shù)降低,設(shè)備啟動(dòng)電流下降20%,運(yùn)行電流下降8%,節(jié)約用電8%,這樣僅一段、三段磨礦4臺(tái)球磨機(jī)每天節(jié)約用電約2175kW·h,節(jié)約電費(fèi)約1087.2元,年節(jié)約電費(fèi)約35.87萬(wàn)元。
(4)重載調(diào)心滾子軸承節(jié)省潤(rùn)滑油。滑動(dòng)軸承球磨機(jī)由于主軸摩擦系數(shù)大,運(yùn)行溫度高,潤(rùn)滑油老化快,使用時(shí)間短,一般半年更換1次;重載調(diào)心滾子軸承球磨機(jī)由于主軸摩擦系數(shù)小,運(yùn)行溫度低,潤(rùn)滑油老化慢,采用甘油潤(rùn)滑,年節(jié)約油料消耗80%,年節(jié)約費(fèi)用4.6萬(wàn)元。
(5)重載調(diào)心滾子軸承使用壽命長(zhǎng),節(jié)省檢修、維護(hù)費(fèi)用。解決滑動(dòng)軸承易燒瓦造成停產(chǎn)的問(wèn)題,降低故障率。滑動(dòng)軸承的使用壽命為1~2a,改為重載調(diào)心滾子軸承后,使用壽命可延長(zhǎng)至8~15a,節(jié)省費(fèi)用約5萬(wàn)元/a。
3 結(jié)論
(1)重載調(diào)心滾子軸承在該公司選礦廠球磨機(jī)上的成功應(yīng)用,達(dá)到了節(jié)省電費(fèi)、減少維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用、提高處理能力、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率的目的,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
(2)在國(guó)家大力提倡節(jié)能降耗的情況下,對(duì)球磨機(jī)這一高耗能設(shè)備進(jìn)行滾動(dòng)軸承的改造,提高了球磨機(jī)的傳動(dòng)效率,降低了球磨機(jī)的電能消耗,為國(guó)家節(jié)約能源的同時(shí),也為企業(yè)帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
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